孤东油田经过20 a高速开采后, 客观上注入水低效、无效循环比较严重, 主要是
地层大孔道窜流、注采不平衡、套管漏失、窜流、地面管线腐蚀泄漏造成的。研究发现典型注水
开发油田高含水期由驱替特征曲线确定的注水采收率略低于标定值, 这种差异主要是累积产
水量中有一部分无效产水造成的。利用这种差异性估算无效产水量, 再通过存水率找到阶段
无效产水量与无效注水量的关联指数, 实现无效注水量的估算。孤东注水区无效注水量的计
算结果与矿场分类统计数值一致, 证明该处理方法可靠程度较高。通过封堵大孔道、地面管网
改造, 减少了无效注水量。